良好審核案例2012編輯:btcc 發(fā)表時(shí)間:2012年10月23日 來源:btcc
北京XX科技有限公司審核案例 推薦機(jī)構(gòu):北京天一正認(rèn)證中心 認(rèn)證類型:質(zhì)量、環(huán)境管理體系 審核員:程松華、賈紅宇 一、案例背景 受審核企業(yè)名稱:北京XX科技有限公司 認(rèn)證范圍:橡木酸遠(yuǎn)紅外木酢貼的設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn) 審核時(shí)間: 審核性質(zhì):第一次監(jiān)督 案例發(fā)生部門:生產(chǎn)部 北京XX科技有限公司是一家小型民營(yíng)企業(yè),成立于 二、案例發(fā)生的主要過程 橡木酸遠(yuǎn)紅外木酢貼生產(chǎn)工藝過程圖如下: 配方研制"木酢液[1]噴霧干燥造粒"原料篩選"配置混合"灌裝制貼"枕式包裝"質(zhì)量檢驗(yàn)"裝箱"滅菌。 橡木酸遠(yuǎn)紅外木酢貼主要原料是木酢粉,木酢粉粉料在生產(chǎn)過程中需要經(jīng)過噴霧干燥造粒,木酢粉的顆粒很小,其細(xì)度約為40~150目,其他顆粒更小的輔助材料的細(xì)度也因配方有所不同。 注[1]:木酢液是在燒制木炭過程中木材熱解成分的冷凝回收液,具有特殊的煙熏氣味,呈酸性,為淡黃色至紅褐色。一般用作植物、蔬菜的綠色肥料。也就是燒制木炭過程中冒出來的煙和水蒸氣冷卻而成的,也可以說是樹木的汁水吧。 審核員現(xiàn)場(chǎng)審核木酢粉灌裝制貼時(shí)觀察到,灌裝過程中木酢粉細(xì)粉末及其輔料在從料斗下落進(jìn)入到包裝袋的過程中有一部分飄散產(chǎn)生大量的飄塵。這些飄散的細(xì)粉末是很珍貴的功能成分,飄塵在造成原料的損失浪費(fèi),降低原料的利用率,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加的同時(shí)還會(huì)污染環(huán)境,被操作人員過量吸入會(huì)引起身體不適。另外粉末飄落粘附在產(chǎn)品BOPP透明外包裝膜上,形成大量浮塵也影響到感官質(zhì)量和顧客滿意。 審核員問技術(shù)負(fù)責(zé)人針對(duì)上述情況采取了哪些措施?技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為這的確也是一個(gè)比較棘手的問題,目前還沒有什么好的辦法解決,只是定期清掃扔掉,出現(xiàn)浪費(fèi)、污染和影響感官質(zhì)量及顧客滿意等問題是難免的。 審核員經(jīng)過實(shí)證研究和分析判斷,認(rèn)為解決上述問題的著眼點(diǎn)是提高灌裝設(shè)備能力、改進(jìn)配方和工藝的合理性。本案例就是基于審核員對(duì)灌裝設(shè)備能力、配方和工藝的合理性的審核發(fā)現(xiàn),促進(jìn)企業(yè)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的一次增值審核。 三、主要審核發(fā)現(xiàn)、溝通過程 審核員通過向技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查了解并同現(xiàn)場(chǎng)的操作人員一起進(jìn)行深入細(xì)致的分析討論,最終確立如下審核發(fā)現(xiàn): 1、橡木酸遠(yuǎn)紅外木酢貼的生產(chǎn)設(shè)備是由另外一種灌裝藥品沖劑的設(shè)備改制而成的,原來罐裝的藥品沖劑的細(xì)度為30~50目,顆粒比較大,靠其自身重力不會(huì)產(chǎn)生飄塵現(xiàn)象。但用于灌裝木酢粉則不然。 2、原設(shè)備灌裝顆粒劑時(shí)料斗與熱合器的垂直落差為35厘米,是經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)和實(shí)踐檢驗(yàn)的,而改制成木酢貼生產(chǎn)設(shè)備時(shí)生產(chǎn)廠家忽略了木酢粉顆粒極細(xì)小的特點(diǎn),未調(diào)整適宜的料斗與熱合器的垂直落差,以便合適于灌裝細(xì)小的木酢粉顆粒。 3、設(shè)備的熱合器在工作時(shí)會(huì)散發(fā)出大量的熱,這些熱量加熱了周圍的空氣,上升的熱空氣與下落的木酢粉相撞,導(dǎo)致了微細(xì)粉末的飄散。 4、木酢貼的產(chǎn)品配方不合理也是產(chǎn)生飄塵的一個(gè)重要原因。木酢貼除木酢粉之外,還要加入的其他更加細(xì)微的輔助粉末原料,使這些微細(xì)粉末加入量過大,在灌裝過程中極易產(chǎn)生飄塵。 5、木酢粉原料未經(jīng)過嚴(yán)格的工藝處理,即沒有進(jìn)行篩理,其中100~200目的微細(xì)木酢粉原料在灌裝過程中容易被熱合器在工作時(shí)向上的熱氣流吹拂形成大量飄塵。 結(jié)合行業(yè)實(shí)踐、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)證研究分析、過程控制能力驗(yàn)證以及對(duì)照企業(yè)工藝文件相關(guān)規(guī)定,審核員對(duì)上述審核發(fā)現(xiàn)的核心問題進(jìn)行歸納并與受審核方達(dá)成共識(shí)后開具了一份不符合報(bào)告,不符合事實(shí)見下文“四/1”。 四、受審核方改進(jìn)方法和成效 1、不符合事實(shí)描述 查橡木酸遠(yuǎn)紅外木酢貼灌裝過程控制時(shí)發(fā)現(xiàn): 1)灌裝機(jī)料斗與熱合器的垂直落差過大,設(shè)備能力存在不足(改裝時(shí)未充分考慮木酢粉顆粒極細(xì)小的特點(diǎn)而相應(yīng)地調(diào)整減小落差,飄塵與落差正相關(guān))。 2)原料木酢粉中加入細(xì)微的輔助粉末原料,其加入比例偏高,未達(dá)到科學(xué)的最佳配比(這些微細(xì)粉末加入量過大,在灌裝過程中及易產(chǎn)生飄塵)。 3)原料中100~200目的微細(xì)木酢粉未篩除(100~200目的微細(xì)木酢粉原料在灌裝過程中易與熱合器工作時(shí)向上的熱氣對(duì)流吹拂形成大量飄塵)。 上述事實(shí)不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn) 2、改進(jìn)措施 針對(duì)不符合,受審核方采取了以下改進(jìn)措施: 1)與設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行洽談,提出了對(duì)設(shè)備改進(jìn)的要求。就是在現(xiàn)有條件下,將料斗與熱合器的落差減少到30厘米,加長(zhǎng)落料管,使原料下落過程中與上升熱氣流的對(duì)沖降低到最低程度。 2)改進(jìn)木酢貼的產(chǎn)品配方。把木酢粉之外的其他輔助原料的比例進(jìn)行了調(diào)整(在不影響產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)的前提下,合理降低),并使這些微細(xì)粉末能夠沾在較大顆粒的木酢粉表面,減少脫落。 3)調(diào)整原料的處理工藝,每批木酢粉進(jìn)廠后,要進(jìn)行篩理,使木酢粉的細(xì)度控制在40~100目之間。被篩下的100~200目的微細(xì)木酢粉要重新造粒處理,提高原料的利用率。 3、改進(jìn)成效 1)效果評(píng)估方法 按照正常工作量和生產(chǎn)能力,以及改進(jìn)后的設(shè)備、配方和工藝安排生產(chǎn),然后與以往的生產(chǎn)記錄和檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,確定改進(jìn)成果。具體如下: (1)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)能力,每天投料 (2)每天工作結(jié)束后,用吸塵器將車間地面的粉體清理干凈,然后計(jì)量稱重,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)后與實(shí)驗(yàn)前數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,確定飄塵量數(shù)據(jù)。 通過對(duì)以上木酢貼粉體利用率和飄塵量二類數(shù)據(jù)的對(duì)比分析確定改進(jìn)效果。 (3)對(duì)主要質(zhì)量指標(biāo)——紅外線發(fā)射率進(jìn)行檢測(cè),以及感官指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證,證實(shí)改進(jìn)后產(chǎn)品性能持續(xù)符合規(guī)定要求。 2)改進(jìn)成果測(cè)算 受審核方收集了有代表性的連續(xù)10天生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),經(jīng)計(jì)算后得到原料利用率及飄塵情況改進(jìn)效果如下: (1)改進(jìn)前原料的利用率為96.5%,而改進(jìn)后原料利用率為99.265%,提高了2.765個(gè)百分點(diǎn),見表1。 (2)改進(jìn)前飄塵地面落塵量平均為 表1 改進(jìn)后的原料利用率統(tǒng)計(jì)
表2 改進(jìn)后的飄塵情況統(tǒng)計(jì)
(3)對(duì)主要質(zhì)量指標(biāo)——紅外線發(fā)射率委托中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行進(jìn)行檢測(cè),紅外線發(fā)射率達(dá)到了88%。比改進(jìn)之前紅外線發(fā)射率平均值85%提高了3個(gè)百分點(diǎn)。感官指標(biāo)也得到了長(zhǎng)足改善,提高了顧客滿意度。 通過上述的改進(jìn),木酢粉的綜合利用水平由96.5%提高到99.265%;飄塵地面落塵量日平均減少了75.3%(1.45÷1.93Χ100%);飄塵排空量日平均減少了80.6%(4.088÷5.07Χ100%);車間的環(huán)境得到了改善;產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)步提升,感官質(zhì)量得以保證。 按照這種水平估算,生產(chǎn)1250萬帖/年(5萬貼/天Χ250天/年),可以節(jié)省木酢粉
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